今年以來,棗礦集團濱湖煤礦緊扣自主維修這一關鍵突破口,深挖內部潛力,全面推進降本增效工作。僅用40余天時間,高效完成采煤機、液壓支架、刮板運輸機等大型設備的自主維修,累計節(jié)省外委維修費用150余萬元,為全年降本、提質、增效攻堅戰(zhàn)實現(xiàn)高質量開局奠定堅實基礎。
31602采煤工作面安裝所需的“三機”設備,外委維修價格高、維修周期長,變數(shù)頗多。相比之下,礦井自主維修展現(xiàn)出可觀的優(yōu)勢,費用降低了,工期更是大幅壓縮10天左右。
“這絕非單純費用的加減,而是關乎礦井生產(chǎn)接續(xù)的關鍵戰(zhàn)略抉擇。設備制修廠必須背水一戰(zhàn),鼓足干勁全力沖刺,務必提前拿下自修任務,為工作面早日安裝搶時間、爭主動,贏得寶貴先機?!痹摰V副礦長劉亞運在工程啟動會上說。
春潮涌動,設備制修廠內正緊鑼密鼓地開展針對31602采煤工作面設備的自主維修攻堅戰(zhàn)。全體人員聞令而動,迅速組建起一支以技術骨干為核心的自主維修團隊。團隊精心制定檢修清單,將液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、截割部等關鍵設備列為重點檢修更換對象。檢修過程中,嚴格遵循技術規(guī)范實施精準操作,同時結合設備實際工況,對部分部件進行優(yōu)化升級,確保設備性能穩(wěn)定可靠。
“為確保維修任務平穩(wěn)高效推進,我們周密組織人員倒排工期,提前備齊260件設備配件。通過重新規(guī)劃車間區(qū)域布局、有序碼放閑置設備,既拓展了作業(yè)空間,又顯著縮短了維修時間?!痹摰V設備制修廠廠長楊強表示,“這場攻堅戰(zhàn)既是對團隊技術實力的全面檢驗,更是對管理能力的綜合考驗?!?/p>
“過去設備維修,直接外委省心省力,如今可大不一樣,不僅要獨立完成液壓系統(tǒng)調試、截割部軸承更換等復雜工序,還得在維修過程中同步為設備建立詳實的‘健康檔案’?!痹谠O備制修廠車間,維修班長李福東正帶領班組專注維修液壓支架,言語間滿是感慨。
濱湖煤礦通過開展自主維修工作,不僅有效降低了設備維護成本,還成功培養(yǎng)出一支素質過硬的技術隊伍,為后續(xù)設備自主維護積累了寶貴經(jīng)驗。同時,設備運行效率得到顯著提升,為礦井達產(chǎn)達效提供了堅實支撐。
“通過自主維修,我們成功節(jié)省了高達50%的外委維修費用,避免了外委維修可能引發(fā)的工期延誤等問題,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與生產(chǎn)效率的雙重提升?!痹摰V礦長張柳表示,“更重要的是,這項舉措全面優(yōu)化了采煤設備性能,有效延長了設備使用壽命,為礦井長期穩(wěn)定運行打下了堅實基礎。”
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